泰州采油厂首台捞油车液压盘式刹车系统改造成功

       “以前我们要用力握住刹把,才能完成刹车操作,一个班下来不仅人累,手累,连腰感觉都是麻的。现在不同了,只要轻轻操作20厘米长的液压手柄就可以完成制动了!”9月19日,泰州采油厂捞油修井班捞油车操作员李刚开心地说道。
  鼓刹是我国修井等作业设备第一代刹车系统,通过人为张力作用,将各刹片把滚筒圆鼓抱紧起到制动效果,由于鼓刹的制造成本低,技术难度小,成为修井等作业车辆中应用最为普遍的刹车系统,操作人员劳动强度大,但由于刹片与刹鼓要始终保持有一定张力,致使刹车鼓与滚筒整体温度过高,刹片磨损较快,一般寿命仅为4-5个月。
  今年5月,捞油修井班在对集团公司“4·19物体打击事故”学习中,感受到设备本质安全的重要性,随即展开专题讨论,会上,大家一致认为现行的捞油设备刹车系统有提升改造的空间。由于此项改造工作在国内没有经验可寻,生产厂家无从下手,该班便通过平时工作经验积累,制定出刹把、滚筒等六个部位拆除、优化方案,同时新增蓄能系统和配液压盘式刹车控制系统,并找到了合适的厂家协助改造。
  8月中旬,苏MCD907捞油车刹车系统改造完成,并投入使用。改造后的刹车系统设备的安全性能得到提升的同时,降低了员工的劳动强度。以前5个小时的刹车片更换工作,现在仅需要30分钟就可完成,并可轻松制动10吨以内的负荷。与此同时,刹车片的使用周期也由原来的4.5个月更换18片,到现在的6个月时间更换2片,每年仅刹车刹片费用就节约1.2万元。
 “从一个月捞油车现场使用情况来看,改造达到预期效果,下一步我们将对班组的其他四辆捞油车进行刹车系统的改造,促进全厂捞油时效的提升。”捞油修井班班长于雪峰说道。
                                                                                                                                               (耿捷)

信息来源: 
2018-09-28