“邵小平技师工作室”解决多项生产难题

       “这下安全多了,再也不要小心翼翼、担惊受怕了。”正在W28平台延3-40-38 井提下管柱的两名井下作业工,一边操作着液压钳,一边开心地说道。
  延川南煤层气田现有排采井900多口,每次修井作业时,为防止煤层气在井口积聚诱发爆燃及中毒事故,井口通常采用鼓风机吹散气体,造成能源的极大浪费。针对这一问题,“邵小平技师工作室” 通过调查研究、反复试验,研制出微带压修井作业装置,该装置安装快捷、操作简单,可以将作业时套管内的煤层气回收至流程,增加井口操作的安全系数的同时也减少了环境污染。针对低产气井,则通过防爆旋涡气泵将套管内的煤层气引至火炬处燃烧。“该装置已经在W28、W46平台的煤层气井作业时进行试验,与以往修井作业相比,该装置应用后,单井可减少1000方气的损失,且投资较小,作业10井次即可收回成本。”邵小平一边说一边指挥着。
 2019年年初,临汾煤层气分公司成立以“全国青年岗位能手”“中央企业技术能手”“江苏省五一劳动奖章”“中国石油化工集团公司技术能手”“华东石油局、华东油气分公司岗位技术能手”“中石化采油工金牌选手”邵小平的名字命名的技师工作室。在邵小平的带领下,工作室从注重实用、降低劳动强度、提高安全系数、降本增效等方面入手,致力于解决现场的生产难题。通过在抽油机尾平衡部位添加河沙,解决了抽油机尾平衡难以调整的问题,节约了成本,降低了劳动强度;研制了新型煤层气单井计量校验装置,实现现场单井流量计校验和计量,避免了因流量计计量误差而造成气井产量数据失真;研制了管线便携式吊装装置,解决了因场地受限大型吊装设备不能进入现场进行吊装作业的难题,既提高了工作效率,又避免了车辆狭窄场地行驶和施工所带来的安全隐患;通过近半年的跟踪,在第一代井口防偏磨装置的基础上研制出第二代井口偏磨装置,该装置操作简单,防偏磨效果得到提高。
 随着自动化程度的普及,延川南煤层气田的140多个平台都已安装了视频监控系统,但每次监控摄像头检修、新视频监控系统的安装,都需要员工进行登高作业,监控杆的架设更是需要大型机械配合施工,费时、费力、成本高、安全风险更是高。“为什么不能搞个简单易操作的监控杆呢?”工作室员工发现这个问题后,立即开启头脑风暴,通过近半个月的调研,利用废旧物资制作出可升降的视频监控杆,摄像头的安装、检修工作都是在地面完成,安装只需要3-4人。目前,已在W142平台试安装成功,在确保安全的前提下实现了降本增效。
 “为安全生产提供有效的技术保障,并达到提质增效、人才培养、推广应用,将工作室打造为员工发挥作用、展示才能的舞台,增强企业竟争力,成为服务油气田发展的新载体是我们的最终目的。”技师工作室负责人邵小平坚定地说。                                   
                                                                      卞红松

信息来源: 
2019-10-28