技术创新“三部曲” 办实事 暖人心

            “你们有什么问题都可以找我,或者打这个电话。”5月9日,油服中心南方工作部支部书记周劲到试气项目部参加党小组会,遇到新分来的大学生,指着公示栏张贴的征求意见表说道。
  自党史学习教育启动以来,油服中心组织党员干部深入生产一线,认真听取员工意见,结合工作实际情况,通过技术创新,奏响安全、暖心、幸福“三部曲”,把实事办到员工心坎上,推动党史学习教育取得成效。


安全曲,降低作业风险


  4月27日,油服中心在胜页9-8HF井的储层改造中,采用全流程电动自动化完成该井28段分段压裂,标志着国内首次全流程电动自动化储层改造技术成功应用,实现对供水、配液、加砂、泵注等全流程的一键联控和自动化施工。
  “这项新技术是真安全,压裂的时候,整个高压作业区都没有人,大幅降低了压裂施工中高压伤人的风险,经评估,风险值由E4(22)的较大风险降到了E3(15)的一般风险,实现了员工的本质安全。”压裂安全员徐亮介绍。
  通过使用绞龙式自动送砂技术,将原来需要爬上10米高砂塔的加砂作业,改成了地面加砂,消除了高处坠落的风险;应用自主设计无烟酸罐,解决了加酸作业中员工易受到酸雾伤害的风险;静音发电机改造、全电动压裂技术应用等,降低施工场地噪音,消减噪音伤害。通过技术创新,实现了本质安全的提升,切切实实降低了作业风险,为员工筑起“保护伞”。


暖心曲,解决生活难题


  随着页岩气产建规模的扩张,新平台越来越多,离生活基地也越来越远,负责钻井供水的环保项目部遇到了新难题。
  钻井队用水受井下钻遇情况影响,特点是任务急、不定时、不定量。以DP3-1井为例,正常情况开车1小时,供水2小时,一来一回经常错过饭点。遇到复杂井漏,可能要在临时供水点待上好几天,吃、住都是问题。党支部书记周劲得知这一情况,找到对自动化比较熟悉的党员徐亮,让他协助解决。
  通过对DP3-1井配电柜和视频监控的改装,实现在手机上控制水泵的启停,再配上监控画面,这样在办公室就可以供水,人员只要定期出去巡检就行,彻底解决了临时供水点员工的吃住问题。


幸福曲,减轻劳动强度


  “早盼着有这样的设备了,一不用搬抬、二不用弯腰,站井口比以前幸福多了!”5月10日,在胜页2平台修井作业的司钻张超指着井口配套的气动卡盘说。
  按常规3000米深的油井测算,油管吊卡重达 30公斤左右,起下一趟 3000 米管柱,约需搬抬吊卡 600多次,相当于人工搬运十几吨重物,加之搬抬油管,劳动强度很大,不少一线职工都有腰肌劳损的问题。
  油服中心4月28日召开小修作业机械化自动化推进部署会,明确指出按照“自动猫道+气动卡盘+环保修井平台”模式配套小修机械化设备,其中修井工作量最大的苏北工区,在5月31日前必须全面实现“一吊一卡”起下油管。
  通过应用升降台+视频监控一体化,安装时间由原来的24小时降为2小时;自主设计分离器下游撬装阀组,简化平台井放喷测试、试采输气的流程连接,每平台节省施工时间3-4天;研究测试流程自动化,实现数据自动采集、远程控制闸门、一键切换油嘴;研制一体式供水撬装泵,将多个设备集成撬装,实现单个泵站建设工期由3天缩减至1天……一系列的技术创新,撬装化、机械化、自动化的探索应用,大幅减轻员工的劳动强度。
   “下一步我们会继续强化技术创新,着力解决基层的困难事、员工的烦心事,不断提升员工的安全感和幸福感。”周劲说道。
                                                                             周剑  孙庆月

信息来源: 
2021-05-18