生产设备的“诊断员”

    “他是设备诊断员。设备生了‘病’,他总能诊断出‘病灶’。”提起安全员秦小海,金湖班站员工一脸佩服地说道。虽说他是安全员,但大家更喜欢称呼他为“秦老大”,因为他像家里的“老大哥”一样照顾着大家。

  “秦老大,腰25井抽油机运行过程中电机发出间断性异响。”正在日常巡线的班站员工姚汉华通过对讲机汇报道。

  几分钟后,秦小海带着他那有点泛白的黑色工具包赶到了现场,微胖的他吃力地蹲在电机旁,盯着电机一动不动的大眼睛此时显得更加的明亮。通过对电机运行情况的仔细观看,他初步判断为三相电压不平衡。“你看,a相电压有轻微欠压。”粗糙的大手里拿着仪表正在检测三相电压的秦小海,对抽油机断电停抽后赶来的姚汉华说道。

  找到“病灶”后,秦小海便联系电力维修部门,在后期维修中,发现变压器低压出线端a相桩头过热变形,从而导致接线松动a相欠压。

  今年3月份开始,腰滩联合站掺水泵泵压达到2.0兆帕,瞬时流量也超过了每小时19方,掺水泵泵体温度居高不下,长时间大排量的高温掺水会加快掺水泵的损坏。细心的秦小海在日常安全检查中发现了这一隐患,经过几天对外围油井生产情况的跟踪排查,他认为可以降低部分油井的掺水量,甚至停掉高含水油井的掺水改成冷输。在他的调控指挥下,外围对掺水进行了优化管理。掺水优化后,站区的掺水泵频率降低了,泵压也逐渐降到了1.5兆帕,瞬时掺水量更是减少了44%。“这个月掺水泵运行消耗电能下降了约2500千瓦时。”班站能耗管理员杨悦悦拿着刚抄来的电表数据乐呵呵地说道。

  正是因为秦小海及时地“诊断”出设备潜在的“病症”,不仅保障了设备的本质安全,还降低了集输能耗,替班站节约了生产成本。

  8月份,秦小海在对班组日常安全检查时,发现正在北港1单井罐倒油的油罐车里发出“嘭嘭嘭”的液体冲击罐车底板的声音。他随即意识到此项操作可能会产生静电,存生闪爆的风险,立即中止了放油,并在原放油鹤管上连接更长的胶管伸入油罐车内,缩短液体与油罐车底板的距离。但由于胶管过长,放油结束油罐车驶离现场后,胶管壁上的原油会滴落地面,产生环境污染。

  为解决此项安全隐患,他组织大家用4只阀门做成低位放油管汇组,放油时,胶管连接油罐车下部的进油口,用离心泵将单井罐中的原油打进油罐车。“这样不仅解决了可能产生的静电风险,放油结束,我们只要调整管汇阀门,再用离心泵将与油罐车连接的胶管内的原油吸回单井罐内,胶管也不会有液体滴出了。”正在吕1-6单井罐关闭改造后阀门的班站员工王利松说道。

                                                                     范存娣


信息来源: 
2021-12-29