帅垛班站设备管理“三板斧”助力春季上产

      阳光好、春意浓的4月,正是上产的黄金期,帅垛班站结合生产实际,狠抓设备管理,卯足干劲为春季原油上产助力。

“定期体检很有必要!”

  “帅3增压泵昨天凌晨异常跳泵,现场复位正常,无明显故障,已倒备用泵运行,今天再全面检查一下。”4月2日晨会上,帅垛井组副班长徐鹏汇报着当天的工作计划。

  经检查,现场人员发现增压泵轴流风机线路存在接触不良问题,于是立即对线路进行检修。待线路恢复正常后,现场人员及时将该泵投入正常生产。

  二季度以来,班站对重点设备开展全面“体检”,及时发现和处理设备隐患,杜绝设备“亚健康工作”,并认真对照设备保养制度,逐项逐点进行检查,发现“低老坏”设备立即整改,在检查过程中,总结出线上监控到位、设备巡检到位、保养维修到位“三个到位”工作法。截至4月11日,班站对辖区内增压泵、变频器、安全附件等20多台设备进行全面“体检”,设备完好率达99.5%,保障了辖区内设备稳定运行。

“应急处置速度很是关键!”

  “溱页1HF井分离器出口压力有上涨趋势,请立即到现场核实。”

  接到集输岗员工汇报后,班站立即组织人员奔赴现场查看,经排查后发现沙垛1流程加药泵出口管线有异物堵塞,药剂添加不进,油水分离效果不佳,导致流程压力上涨。现场处置人员第一时间对照应急处置方案,迅速清除异物,仅1小时就成功将分离器压力恢复正常。

  “对于设备突发故障,应急处置速度是关键。”

  为此,班站提前制定了设备异常应急处置方案,利用班前班后会组织员工反复学习,确保岗位人员熟练掌握应急知识。疫情管控期间,班站还对关键油井、重点设备设专人24小时值守,及时关注设备动态。员工的应急处置能力提升了,班站应急响应速度更是直线上升,生产平稳得到了保障。

“设备降本有妙招!”

  “停用部分能耗高的热水炉,不仅降低燃气使用量和流程压力,而且提高了增压泵安全系数,一举三得!”4月初,班站对4台热水炉及换热器进行停用试验,预计年可节约燃气用量45万方。

  面对泰州采油厂提出的提质增效工作思路,班站在设备降本减费上做文章,成立修旧利废小组,优化设备工作制度,最大限度降低成本,通过开展“五节六小”、“零成本维护”等活动,算细账、抠成本、创效益,确保设备最优运行。今年以来,班站先后对顾庄单管流程实施改造,停用中转站掺水泵,年节约用电量15万元。中转站混输泵机械密封腐蚀严重,班站修旧小组对轴承座经过加工衬套,节约单个配件费用2万元。井组利用闲暇之余,组织人员动手修理流程闸门、回收废旧法兰,能修理好的就想办法修理好,继续用于井站生产,不仅满足了生产紧急需要,而且节约了材料成本。

  “设备管好了,我们才能安心;基础打好了,上产才更有信心。”帅垛班站长宋宗旭说道。                   

                                                   陈晓明  沐永青


信息来源: 
2022-04-26